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磁粉檢測再熱減溫器笛形管噴嘴裂紋形成的原因

嘉峪檢測網        2021-02-19 23:46

導讀

 

案例于2013年,某電廠1號鍋爐低溫再熱器集箱至高溫再熱器集箱連通管上的2個再熱減溫器,其材質均為SA-335P11。

 

再熱減溫器是調節低溫再熱器至高溫再熱器連通管中的蒸汽,當溫度超過一定值,減溫器笛形管噴水,控制蒸汽溫度,防止蒸汽溫度過高導致超溫運行。

 

該電廠1號機組于2013年12月正式開機運行,運行約一年半時間。

 

在此次大修中,將2個再熱減溫器笛從減溫器上形管取下來,對笛形管表面進行磁粉檢測發現在2個減溫器笛形管噴嘴處,均存在多處裂紋。

 

裂紋長度較短,但是從噴嘴內部可觀察到裂紋還存在一定的深度,約5mm,如下圖所示。

磁粉檢測再熱減溫器笛形管噴嘴裂紋形成的原因

總結分析:

 

從上圖可以觀察到幾乎每個噴嘴均有裂紋磁痕顯示,并且裂紋存在一定深度,現場測量裂紋的深度約5mm,裂紋的產生可能是由以下幾類原因共同作用下,最終集體爆發。

 

1、鍋爐長期超溫運行

 

根據以往鍋檢經驗,再熱減溫器較其他減溫器(過熱器一級減溫器、二級減溫器、三級減溫器)更容易超溫。再熱減溫器經常性的超溫運行,噴嘴處于長期工作狀態而引起疲勞裂紋,并且在高溫高壓的惡劣環境下,裂紋最終發生擴展。

 

2、熱應力集中

 

低溫再熱器至高溫再熱器連通管中的蒸汽溫度較高,而噴嘴噴出的減溫水來自省煤器,兩者溫差較大,減溫器笛形管在工作過程中冷熱交替,存在較大的熱應力。

 

3、鍋爐設計問題

 

再熱減溫器笛形管噴嘴產生裂紋還一個重要的原因,鍋爐設計存在缺陷,例如:減溫器設計問題、減溫器設計材料選錯的問題等。

 

4、制造過程中存在缺陷

 

在鍋爐廠生產制作減溫器笛形管過程中可能會產生微小裂紋,在入場檢驗過程中沒能發現該問題,在惡劣的運行環境中進一步擴展。

 

處理意見:

 

笛形管噴嘴處存在較多的裂紋,在高溫高壓的環境下運行易擴展,當裂紋長大至一定長度串聯起來,可能導致笛形管噴嘴發生斷裂,建議電廠更換該設備。

磁粉檢測再熱減溫器笛形管噴嘴裂紋形成的原因
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來源:Internet

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