您當前的位置:檢測資訊 > 檢測案例
嘉峪檢測網 2017-12-26 13:46
一、案例背景
某水泥企業自2015年以來一直開展設備的油液監測工作。監測目的主要是通過油液監測發現設備可能出現的早期磨損,以便及時采取措施進行視情維修。2017年3月,客戶發現某原料立磨液壓系統的液壓油出現嚴重的乳化情況,隨即取樣送檢,希望能為他們找出故障原因。
二、監測情況
該原料立磨液壓系統使用某高壓無灰抗磨液壓油,檢測結果顯示,該樣品的水分、污染度等級及Fe元素含量都遠遠超出參考值。圖3.1為嚴重乳化的樣品。
圖3.1 樣品外觀渾濁
三、故障分析
從檢測數據看出,水分含量嚴重超標的同時,液壓系統的清潔度及磨損量也嚴重超出了參考值,說明水分的存在對液壓系統的清潔度及磨損量已經了產生嚴重影響。在與現場工程師溝通后得知,該液壓系統用油量約1000L,正常工作溫度范圍為50℃至60℃,沒有冷卻水系統,油處呼吸器只具有簡單的空氣過濾功能,前段時間的晝夜溫差較大。
根據客戶反饋的情況分析,該液壓系統并沒有冷卻水系統,即可排除冷卻水的,那么水分來源于潮濕空氣的可能性就很大了,結合當地晝夜溫差大,油箱呼吸器不具備空氣干燥功能,那么由于溫度變化而產生類似呼吸作用,潮濕空氣會通過呼吸口進入油箱,最終在油箱中凝結成水。圖3.2為現場液壓站及呼吸帽。
圖3.2 現場液壓站及呼吸帽
建議現場加裝帶有干燥功能的呼吸器,如硅膠呼吸器,見圖3.3,這類型的呼吸器能有效減少污染物的侵入,包括污染顆粒和水分。
圖3.3 硅膠呼吸器
四、案例啟示
該液壓系統用油量約為1000L,使用3000多元一桶(1桶約200L)的某高壓無灰抗磨液壓油,故障出現后,單更換新油的費用就是接近2萬,如果算上因設備停用所造成的工廠損失,那就更大了。可見加裝一個幾百元的呼吸器,做好油液污染控制對于減少設備停機,提升生產效率,節約維修和換油成本的重要性。
來源:廣研